某鋼鐵有限責任公司近兒年來對燒結(jié)機工藝更新改造,取得了顯著成效。改造后的燒結(jié)機生產(chǎn)能力大幅提高,各項經(jīng)濟技術(shù)指標均有不同程度的改進。然而,機尾64管多管除塵器是70年代初13畝燒結(jié)機配套除塵設(shè)備,燒結(jié)機改造后,該套除塵器明顯暴露出能力不足。由于生產(chǎn)能力的大幅提高,且燒結(jié)機未加鋪底料,致使機尾煙氣含塵濃度增高。又由于北方地區(qū)天氣寒冷,機尾煙氣濕度較大,遇冷旋風了內(nèi)大量結(jié)露,造成粉塵粘結(jié)堵塞。另外,煙氣中的so與冷凝水結(jié)合產(chǎn)生酸腐蝕,銹皮脫落、累積,導致堵塞,進而加劇了其它導流葉片的磨損,直至多管除塵器除塵效率為零,抽風設(shè)備磨損急劇增加,風機轉(zhuǎn)了二三十天更換1個,影響了正常生產(chǎn),并且外排煙氣不能達標,造成環(huán)境污染。 由于機尾除塵效果不理想,外排煙氣不能達標,上級環(huán)保部門下達了限期整改的通知。為經(jīng)過對2臺機尾除塵設(shè)備進行改造,選用
布袋除塵器,又經(jīng)過半年正常運行,已達到預期效果。
德佳環(huán)保參與了此次整改首先是對除塵器的選型:
根據(jù)資料,燒結(jié)機尾含塵濃度在6g一lOg之間,至高可達15 kg }n3,而機尾粉塵中粒徑在10 lam以下的煙塵占20%左右,一般除塵器極難捕集。據(jù)統(tǒng)計,電除塵器、多管除塵器在同類型小燒結(jié)廠中應用廣,而適用于北方氣候特點的除塵器不外乎以下三類:即電除塵器、多管除塵器、布袋除塵器,現(xiàn)將這三類除塵器的技術(shù)經(jīng)濟性能與參數(shù)進行比較,維修簡單,但達不到排放標準。電除塵器雖然收塵效率高,設(shè)備維護簡單,運行費低,但其一次性設(shè)備投資遠大于布袋除塵器。考慮到公司資金緊張,決定取消64管多管除塵器,大膽選用了
布袋除塵器。
工藝流程
燒結(jié)機尾除塵共有6個塵源點,考慮到系統(tǒng)風量平衡,維修管理等因素,采用2套布袋除塵系統(tǒng),并分別布置在燒結(jié)機兩側(cè)的混料皮帶機通廊上部,各控制3個塵源點,每臺燒結(jié)機單輥、熱篩、返礦3處產(chǎn)生的粉塵分別由抽塵罩經(jīng)風管引入旋風除塵器,經(jīng)初級除塵后,粗粒徑的粉塵(占70%左右)被除去,然后再串聯(lián)進入布袋除塵器進行二次除塵,凈化后的氣體(濃度G 100 mg廳)再由煙囪(偽m,高21 m)排入大氣(見圖1),兩除塵器除塵灰由雙翻板閥卸至混料皮帶,達到環(huán)境治理的目的。
結(jié)束
改造后,經(jīng)穩(wěn)定、正常生產(chǎn)運行一段時間后,由市環(huán)境監(jiān)測站進行了驗收監(jiān)測。為保監(jiān)測數(shù)據(jù)準確可靠,監(jiān)測期間,燒結(jié)機及除塵設(shè)施運行工況均正常、穩(wěn)定。